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奥迪c6继电器维修经典案例奥迪汽车故障检

发布时间:2024年08月14日    点击:[5]人次

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A6L新车行驶时废气灯报警

故障现象:装备2.0BPJ发动机的A6L新车,加了97号汽油,上路后发现废气灯报警。

检修过程:

① 用5052检查,显示气缸列1在非怠速工况下混合气过稀。

② 根据引导性故障查询提示检查进气系统是否有泄漏,检查活性炭罐电磁阀是否正常。

③ 更换老型号的废气阀、节气门、凸轮轴调节器、氧传感器,并对油路系统进行了清洗,故障仍未排除。

④ 尝试对该车的发动机控制单元进行更换,该车的硬件版本号是19,换上的硬件版本号是16。然后进行路试,还是报警。

⑤ 给该车加不含乙醇的汽油,并添加燃油宝,行驶后废气灯还是报警。

⑥ 对“气缸列1在非怠速工况下混合气过稀”这个故障重新进行分析和梳理,混合气稀的原因无非是空气多了或供油少了。检查油压、汽油滤芯、喷油量,都很正常。

⑦ 通过对同一车型发动机数据组1第三列发动机空燃比数据分析发现,冷车快怠速时,正常车辆的数据值在-4~0.8范围内波动,而该车的数据值在8~11之间波动,显然,混合器过稀。

⑧ 通过数据流分析可知,在空气流量计后面有多余的空气进入燃烧室。

故障点有3处:

一是压力调节阀漏气;二是活性炭罐电磁阀漏气;三是从涡轮增压器到节气门之间有漏气。

由于前两个故障点经检查正常,那么只有“从涡轮增压器到节气门之间有漏气”这个故障的可能性最大了。

⑨ 拆下从节气门到节气门之前的压力管,包括中冷器这一段,然后加压试漏,结果为正常。再检查谐振腔,也是正常。最后检查涡轮增压器出口到压力管之间的这根软管,结果发现加压试漏还是正常。

⑩ 当把所有管路都装上后再读数据值时,发现数据值在-4~1范围内波动,表明数据正常。在拆从涡轮增压器出口到压力管这根软管时,发现连接涡轮增压器出口这头软管拆下时管子较松动。

附加分析:

① 发动机热车怠速运转时,进气量较少,漏气较少。

② 当发动机进入部分工况时,涡轮增压器出口处气流加大,由于出口处软管较松,根据文杜里原理,外面的空气随进气流被吸进燃烧室,造成混合气过稀。

故障排除:把涡轮增压器出口软管卡箍上紧,故障排除。经路试,废气灯不再报警。

2,Q5发动机启动后抖动

故障现象:发动机启动时有抖动现象。

检修过程:

① 该车发动机启动后,怠速正常,待转速降到800r/min时,发动机抖动严重,出现多缸缺火现象,电脑检测存储“发动机混合气稀”故障,按引导性故障查询诊断后未发现故障。

② 读取数据块,节气门前泄漏显示-1.00,节气门后泄漏显示0.99,对比正常车,发现正常车节气门前后均为-1.00,因此确定节气门后空气有泄漏,更换进气道、曲轴箱通风阀后,无效。

③ 仔细检查,发现气缸盖后部缸盖密封堵塞缺失,被吸入缸盖内,导致空气泄漏,进行处理后,故障排除。

故障排除:更换曲轴箱通风阀,并打胶处理气缸盖密封堵塞。

3,A5发动机启动困难,启动后抖动严重,组合仪表废气灯报警

故障现象:8F配备0AW变速器车型发动机出现启动困难。

检修过程:

① 用VAS6150B检查有气缸列1,凸轮轴位置传感器G40/曲轴位置传感器G28定位错误,1、3缸失火的故障码。

② 通过数据块观察,发现1缸失火严重,试更换1缸点火线圈、火花塞,故障依旧。

③ 检查气缸压力,发现1缸压力只有3.2bar,其他缸压力正常。

④ 因为存在凸轮轴位置传感器G40/曲轴位置传感器G28定位错误的故障码,先对配气相位进行检查。结果发现进气与排气凸轮轴的配气相位正确,但凸轮轴与曲轴的配气相位错误,相差1个齿。

⑤ 拆检正时链时,发现一段断裂的活塞油环,而1缸的气缸压力仅为3.2bar。

⑥ 分解发动机后,发现1缸活塞破裂损坏,活塞环断裂,气缸拉伤,分析由于活塞破裂后,活塞及活塞环碎片掉落正时链区域,导致正时错位。

故障排除:更换活塞套件。

4,A4L发动机怠速抖动,有异响

故障现象:B82.0T车型搭载CDZ发动机与0AW变速器,车辆怠速抖动,有异响。

检修过程:

① 经试车及电脑检测,故障存在。

② 电脑检测为油轨压力过高,读取数据时发现为17000kPa,正常为4000kPa左右。该车油压确实过高,而异响“吱吱”声为油压高造成。

③ 同时发现2缸有失火现象,尝试更换高压油泵、高压传感器、燃油压力调节阀继电器、油泵控制单元、发动机电脑,都未解决故障。

④ 重新对准正时、对调正时链条后,发动机运转平稳,2缸失火故障消失。

⑤ 但油压高还是没有解决,综上分析,曲轴正时链轮可能有磨损,更换后故障依旧。

⑥ 询问客户,得知其在外面修理时换过凸轮轴。

⑦ 拆下凸轮轴,检查凸轮轴桃尖时,发现与其他车凸轮轴桃尖位置偏向不一样,对调后,故障解决。

故障排除:重新调整正时,对调凸轮轴。

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