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大型机电设备电器维修历经3小时的空压机抢

发布时间:2024年08月14日    点击:[3]人次

抢修现场。

抢修现场。

11月24日早上8点,江南工业集团数控加工分厂数控工房一半的机床出现红灯报警,并显示气压不足的情况。没有气压,意味着需要气动的机床不能正常换刀,设备将处于停工状态。

数控加工分厂维修车间主任王长青收到消息后,立即组织维修班班长陈旺军,公司标兵、副班长谭伟以及张鹏、尚传凯赶到现场了解情况。他们来到空压机房,发现有一台空压机出现报警情况,控制面板显示:设备负载过大,温度过高。

余下只有一台空气压缩设备能够正常运行,这肯定不能满足所有数控机床的生产需求,必须立即开展对故障设备进行抢修。谭伟分析,可能是气道受阻,导致设备散热不良。张鹏将设备关机断电后,把设备的储存压力泄掉,检查了空气滤清器和散热片,发现了表面较脏的情况。他将滤清器的滤芯进行了更换,并利用风枪对散热片进行了清理。重新安装开机后,设备报警的情况依然存在。

这时陈旺军分析,有可能是设备润滑不良,使得内部机件运行过程中摩擦力增大,导致设备过热。他将泄油螺钉拧下,放出原有的机油,发现粘度过高的情况。他加注了全新的机油,重新开机后,设备报警的情况消失了。

大家认为故障已经解决,设备正常运行了20分钟后,空压机故障再次复现。陈旺军分析可能是从设备到数控工房之间的管道存在漏气点,致使设备一直运转状态,没有丝毫停歇,造成负载过大的情况。抢修组兵分两路,陈旺军带着张鹏对空压机房外围管道进行排查,谭伟带着尚传凯对数控工房内的管道进行检查。陈旺军检查到空气排水阀时,发现阀门在关紧的情况下,依然存在漏气的情况,于是对排水阀进行了更换。设备再次重启,他们变得谨慎起来,看着设备正常运转,依然没有离开半步。就在开机半个小时后,设备果然还是出现了故障报警。

谭伟分析,既然外围管道已经排查完毕,那就从设备内部着手,对流量控制阀、压力传感器、泄油阀、连接管道等部件逐一进行排查。谭伟用手贴着管道,慢慢滑动,这时检查到压力传感器附近,发现连接管道的底部有风排出。他分析连接管道距离传感器非常近,容易引起传感器误判,使得设备一直认为压力不足,导致长时间负载运行。尚传凯用扳手卸下受损管道,并进行了更换。

经过3个小时抢修,空压机终于恢复了正常,后来连续运行了数日都没有出现故障。听着数控工房里又响起了畅快地切削声,维修队员们高兴地笑了起来。(通讯员 徐祥涵)

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